13.02.2025, 15:23
Hallo in die Runde,
nachfolgend mal eine kleine Story - live und in Farbe - zum Thema:
Tandberg 10X Geschwindigkeit einstellen oder Spannung, Spaß und Spiel .....
Vor gut 1 1/2 Jahren kam der Gedanke auf, sich mal eine Tandberg 10X in Viertelspur als angedachten Ersatz für eine TD20A (Viertelspur 9,5 / 19) zuzulegen. Zumal die 10X ja auch 38 cm/s kann. Ok - bei Viertelspur nicht unbedingt sinnvoll - aber haben ist manchmal besser als brauchen ....
Nach intensiven Studium der einschlägigen Verkaufsportale dann auch fündig geworden: 10XD (also Dolby-Version) in Viertelspur im REVIDIERTEN Zustand gefunden. Man wurde auch relativ schnell handelseinig und kurze Zeit später war das Paket dann da. Ausgepackt - alles heile - und die Maschine auf den Tisch gehoben. Was klappert da drin ??? Die darf doch nicht klappern ... Also Schraubendreher her, Rückwand runter, Buchsenleiste ab und was kam zum Vorschein ?? Ein Schleifring von einem Trimmer !
OK - das zum Thema revidiert Teil I.
Wo fehlt denn jetzt der Schleifring ?? Inspektion mit Taschenlampe ergab dann, dass der Trimmer für HUM 9,5 cm/s auf dem Motorcontrolboard sich zerlegt hatte. Ok - Board raus, neuen Trimmer rein und bei der Gelegenheit dann noch eben fix alle Elko gewechselt. Mit "alle Elko" ist gemeint, dass ALLE Elko in der Maschine getauscht wurden - weil da waren überall noch die originalen drin ......
OK - das zum Thema revidiert Teil II.
Zwischenzeitlich Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen und mal höflich gefragt, was denn bei der "Revision" gemacht wurde .... Die Antwort: "Motorcontrolboard ist der Gleichrichter samt Elko abgeraucht und das wurde ersetzt - alles andere darüberhinaus wäre zu teuer geworden ... "
OK - das zum Thema im revidierten Zustand ...
Gut, also doch wieder Voll-Sanierung oder noch mal Glück gehabt ??
Maschine ganz grob eingemessen und mal ein bespieltes Band 9,5 cm/s aufgefädelt, Play ON und ja, es kommen Geräusche aus den Lautsprechern .... Diese Geräusche haben nur nichts mit Musik zu tun, weil die 10X ohrenscheinlich zu schnell dreht und somit extremst piepsig klingt .........
OK - das zum Thema Motorcontrolboard und Reparatur Teil I.
Dann mal ein "1 khz-Referenz-Band" auf einer anderen Maschine erstellt, ab auf die schnelle 10X damit und geschaut, ob sich über die entsprechenden Trimmer Motorcontrolboard die Geschwindigkeit ändern läßt - FEHLANZEIGE !! Statt langsamer nur noch schneller ........
Ok - das zum Thema Motorcontrolboard und Reparatur Teil II.
Maschine zusammengeschraubt und für schlechtes Wetter an die Seite gestellt - DAS wird größer ....
Da die momentane Witterung die Nutzung der Außenwerkstatt ein bischen verhindert, die schnelle 10X aus der Versenkung geholt und jetzt mal in Ruhe dabei:
1 khz-Referenz-Band drauf und erstmal geschaut wie schnell sie denn ist :
Eine 1 khz-Aufnahme erzeugt ein Ausgangssignal von 1,2 khz bei 38 cm/s also läuft sie statt mit 38 jetzt mit 45,6 cm/s. Ein bischen arg schnell. Langsamste einstellbare Geschwindigkeit grob 44 cm/s bei gewünschten 38 cm/s.
Hmm, Druck auf den Andruckhebel verringert die Geschwindigkeit ... Andruckrolle ??? Versuch macht kluch - neue Andruckrolle drauf und siehe da, es sind nur noch 1,1 Khz am Ausgang.
Also grob 41 cm/s - aber nicht regelbar via Trimmer auf dem Motorcontrolboard.
Nochmal mit Taschenlampe die Befestigungsschrauben Pinch-Solenoid inspiziert. Was ist das denn ?? Wieso sind da Markierungen an den Schraublaschen ? War der Solenoid mal draußen und steht jetzt falsch ?? Ok - was sagt das Servicemanual dazu ? Also Pinch-Solenoid gem. Servicemanual justiert und nochmal gemessen. Am Ausgang jetzt 1,06 Khz also grob 40 cm/s.
Zur Nervenberuhigung schon mal in der Außenwerkstatt geschaut wo der 5 Kilo-Hammer steht .....
Weil immer noch nicht über die Trimmer regelbar .......
Motorcontrolboard ausgebaut und Widerstände, Transistoren, Dioden geprüft - alles im grünen Bereich. Den OPAmp 747 eben noch zur Sicherheit getauscht - keine Reaktion - Maschine läßt sich nicht regeln.
Was in aller Welt hat der "Revisionär" mit dem Motorcontrolboard gemacht ? Es kann nur das Board sein, zumal die Maschine ja drei unterschiedliche Geschwindkeitkeiten hat, die auch da sind - nur ALLE zu schnell.
[attachment=78452]
Motorcontrolboard nochmal raus und Inspektion:
Wieso sitzt da am Q1 noch ein 680 kOhm Widerstand zwischen Kollektor und Basis ?? Laut SM gehört da sowas nicht hin - wurde da die Basis von Q1 künstlich vorgespannt ? Macht doch keinen Sinn, da Q1 die Impulse der Lichtschranke wandelt/verstärkt. Tut denn die Lichtschranke überhaupt ?? Also Scopen vorgeheizt und mal geschaut - die Lichtschranke liefert ihre Impulse.
Dann kann der 680kOhm raus, zur Sicherheit den Q1 gleich mitgetauscht und die Änderung Ankopplung Lichtschranke gem. SM durchgeführt (R2 raus und eine 1N4148 zwischen R1 und Masse). Nochmals mit Scopen kontrolliert - Signale sind da. Auch an C2 ....
Aber die Signalform passt nicht zu den Abbildungen im Servicemanual. Es sind zuviel Impulse (für 19 cm/s) bei den gegebenen Einstellungen 0,5 ms und 2 Volt für den Scopen. Und Regelung der Drehzahl Motor mittels Trimmer ?? Woher denn - immer noch das identische Bild - Maschine zu schnell.
Also nochmal SM lesen zum Thema Motorcontrol mit dem Ansatz LVB (LVB = Lesen, Verstehen, Begreifen ...) ....
Ah ja, so machen die das ... Hmm, mal schauen was die Signalformen in der Realität sagen. Also Scopen raus und an den angegebenen Punkten mal kontrolliert. Im Groben passen die, aber regeln läßt sich hier überhaput nichts ..... Was soll der Sch... ?? Und wo ist der Hammer ? Und wieso sagt das SM, das hier 4 Durchgänge sein sollen, hier sind 6 Durchgänge - also immer noch nicht regelbar zu schnell .....
Nochmal einen Blick auf das Motorcontrolboard und SM geworfen und dann irgendwie bei C3 hängengeblieben. C3 bildet mit R10 ein Differenzierglied. Hmm, warum sind auf dem Motorcontrolboard für C3 = 1 nF bestückt, das SM sagt (wobei das sich irren kann ...) C3 = 2,2 nF. Momentemal - R/C-Glieder haben ja eine Grenzfrequenz - und die ändert sich ja wenn eines der beiden geändert wird.
Hmmmmmmmmm - löten wir mal die 1 nF aus und dafür 2,2 nF ein ......
Die Maschine läßt sich jetzt über die Trimmer regeln !
Und - die im SM dargestellten Oszillogramme passen jetzt zur Realität ! Bei 9,5 cm 2 Duchgänge, bei 19 cm 4 Durchgänge und bei 38 cm 8 Durchgänge statt vorher 3, 6 und 12 !
Und ganz neu - jetzt in regelbar !!!
Mein Dank gilt dem unbekannten "Revisionär" der diesen C3 verlötet hat !!!
Jetzt kann die Maschine endgültig revisioniert werden und darf dann endlich an den für sie vorgesehenen Platz !
Anmerkung:
Diese Story erschien mir "erhaltenswert", insbesondere weil hier jede Menge Stunden "draufgegangen" sind und letztlich ein Bauteil Ursache war ....
Aber die Maschine war ja "revidiert" ..............
beste Grüße
Christian
nachfolgend mal eine kleine Story - live und in Farbe - zum Thema:
Tandberg 10X Geschwindigkeit einstellen oder Spannung, Spaß und Spiel .....
Vor gut 1 1/2 Jahren kam der Gedanke auf, sich mal eine Tandberg 10X in Viertelspur als angedachten Ersatz für eine TD20A (Viertelspur 9,5 / 19) zuzulegen. Zumal die 10X ja auch 38 cm/s kann. Ok - bei Viertelspur nicht unbedingt sinnvoll - aber haben ist manchmal besser als brauchen ....
Nach intensiven Studium der einschlägigen Verkaufsportale dann auch fündig geworden: 10XD (also Dolby-Version) in Viertelspur im REVIDIERTEN Zustand gefunden. Man wurde auch relativ schnell handelseinig und kurze Zeit später war das Paket dann da. Ausgepackt - alles heile - und die Maschine auf den Tisch gehoben. Was klappert da drin ??? Die darf doch nicht klappern ... Also Schraubendreher her, Rückwand runter, Buchsenleiste ab und was kam zum Vorschein ?? Ein Schleifring von einem Trimmer !
OK - das zum Thema revidiert Teil I.
Wo fehlt denn jetzt der Schleifring ?? Inspektion mit Taschenlampe ergab dann, dass der Trimmer für HUM 9,5 cm/s auf dem Motorcontrolboard sich zerlegt hatte. Ok - Board raus, neuen Trimmer rein und bei der Gelegenheit dann noch eben fix alle Elko gewechselt. Mit "alle Elko" ist gemeint, dass ALLE Elko in der Maschine getauscht wurden - weil da waren überall noch die originalen drin ......
OK - das zum Thema revidiert Teil II.
Zwischenzeitlich Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen und mal höflich gefragt, was denn bei der "Revision" gemacht wurde .... Die Antwort: "Motorcontrolboard ist der Gleichrichter samt Elko abgeraucht und das wurde ersetzt - alles andere darüberhinaus wäre zu teuer geworden ... "
OK - das zum Thema im revidierten Zustand ...
Gut, also doch wieder Voll-Sanierung oder noch mal Glück gehabt ??
Maschine ganz grob eingemessen und mal ein bespieltes Band 9,5 cm/s aufgefädelt, Play ON und ja, es kommen Geräusche aus den Lautsprechern .... Diese Geräusche haben nur nichts mit Musik zu tun, weil die 10X ohrenscheinlich zu schnell dreht und somit extremst piepsig klingt .........
OK - das zum Thema Motorcontrolboard und Reparatur Teil I.
Dann mal ein "1 khz-Referenz-Band" auf einer anderen Maschine erstellt, ab auf die schnelle 10X damit und geschaut, ob sich über die entsprechenden Trimmer Motorcontrolboard die Geschwindigkeit ändern läßt - FEHLANZEIGE !! Statt langsamer nur noch schneller ........
Ok - das zum Thema Motorcontrolboard und Reparatur Teil II.
Maschine zusammengeschraubt und für schlechtes Wetter an die Seite gestellt - DAS wird größer ....
Da die momentane Witterung die Nutzung der Außenwerkstatt ein bischen verhindert, die schnelle 10X aus der Versenkung geholt und jetzt mal in Ruhe dabei:
1 khz-Referenz-Band drauf und erstmal geschaut wie schnell sie denn ist :
Eine 1 khz-Aufnahme erzeugt ein Ausgangssignal von 1,2 khz bei 38 cm/s also läuft sie statt mit 38 jetzt mit 45,6 cm/s. Ein bischen arg schnell. Langsamste einstellbare Geschwindigkeit grob 44 cm/s bei gewünschten 38 cm/s.
Hmm, Druck auf den Andruckhebel verringert die Geschwindigkeit ... Andruckrolle ??? Versuch macht kluch - neue Andruckrolle drauf und siehe da, es sind nur noch 1,1 Khz am Ausgang.
Also grob 41 cm/s - aber nicht regelbar via Trimmer auf dem Motorcontrolboard.
Nochmal mit Taschenlampe die Befestigungsschrauben Pinch-Solenoid inspiziert. Was ist das denn ?? Wieso sind da Markierungen an den Schraublaschen ? War der Solenoid mal draußen und steht jetzt falsch ?? Ok - was sagt das Servicemanual dazu ? Also Pinch-Solenoid gem. Servicemanual justiert und nochmal gemessen. Am Ausgang jetzt 1,06 Khz also grob 40 cm/s.
Zur Nervenberuhigung schon mal in der Außenwerkstatt geschaut wo der 5 Kilo-Hammer steht .....
Weil immer noch nicht über die Trimmer regelbar .......
Motorcontrolboard ausgebaut und Widerstände, Transistoren, Dioden geprüft - alles im grünen Bereich. Den OPAmp 747 eben noch zur Sicherheit getauscht - keine Reaktion - Maschine läßt sich nicht regeln.
Was in aller Welt hat der "Revisionär" mit dem Motorcontrolboard gemacht ? Es kann nur das Board sein, zumal die Maschine ja drei unterschiedliche Geschwindkeitkeiten hat, die auch da sind - nur ALLE zu schnell.
[attachment=78452]
Motorcontrolboard nochmal raus und Inspektion:
Wieso sitzt da am Q1 noch ein 680 kOhm Widerstand zwischen Kollektor und Basis ?? Laut SM gehört da sowas nicht hin - wurde da die Basis von Q1 künstlich vorgespannt ? Macht doch keinen Sinn, da Q1 die Impulse der Lichtschranke wandelt/verstärkt. Tut denn die Lichtschranke überhaupt ?? Also Scopen vorgeheizt und mal geschaut - die Lichtschranke liefert ihre Impulse.
Dann kann der 680kOhm raus, zur Sicherheit den Q1 gleich mitgetauscht und die Änderung Ankopplung Lichtschranke gem. SM durchgeführt (R2 raus und eine 1N4148 zwischen R1 und Masse). Nochmals mit Scopen kontrolliert - Signale sind da. Auch an C2 ....
Aber die Signalform passt nicht zu den Abbildungen im Servicemanual. Es sind zuviel Impulse (für 19 cm/s) bei den gegebenen Einstellungen 0,5 ms und 2 Volt für den Scopen. Und Regelung der Drehzahl Motor mittels Trimmer ?? Woher denn - immer noch das identische Bild - Maschine zu schnell.
Also nochmal SM lesen zum Thema Motorcontrol mit dem Ansatz LVB (LVB = Lesen, Verstehen, Begreifen ...) ....
Ah ja, so machen die das ... Hmm, mal schauen was die Signalformen in der Realität sagen. Also Scopen raus und an den angegebenen Punkten mal kontrolliert. Im Groben passen die, aber regeln läßt sich hier überhaput nichts ..... Was soll der Sch... ?? Und wo ist der Hammer ? Und wieso sagt das SM, das hier 4 Durchgänge sein sollen, hier sind 6 Durchgänge - also immer noch nicht regelbar zu schnell .....
Nochmal einen Blick auf das Motorcontrolboard und SM geworfen und dann irgendwie bei C3 hängengeblieben. C3 bildet mit R10 ein Differenzierglied. Hmm, warum sind auf dem Motorcontrolboard für C3 = 1 nF bestückt, das SM sagt (wobei das sich irren kann ...) C3 = 2,2 nF. Momentemal - R/C-Glieder haben ja eine Grenzfrequenz - und die ändert sich ja wenn eines der beiden geändert wird.
Hmmmmmmmmm - löten wir mal die 1 nF aus und dafür 2,2 nF ein ......
Die Maschine läßt sich jetzt über die Trimmer regeln !
Und - die im SM dargestellten Oszillogramme passen jetzt zur Realität ! Bei 9,5 cm 2 Duchgänge, bei 19 cm 4 Durchgänge und bei 38 cm 8 Durchgänge statt vorher 3, 6 und 12 !
Und ganz neu - jetzt in regelbar !!!
Mein Dank gilt dem unbekannten "Revisionär" der diesen C3 verlötet hat !!!
Jetzt kann die Maschine endgültig revisioniert werden und darf dann endlich an den für sie vorgesehenen Platz !
Anmerkung:
Diese Story erschien mir "erhaltenswert", insbesondere weil hier jede Menge Stunden "draufgegangen" sind und letztlich ein Bauteil Ursache war ....
Aber die Maschine war ja "revidiert" ..............
beste Grüße
Christian


